花加工,内壁粗糙度Ra 4微米,加工后用超声波清洗,去除残留颗粒。」林燃不假思索道。
林燃逐一检查一排喷空,发现其中一个喷孔角度偏差02度。
林燃严肃道:「这个喷孔不合格,需重新钻孔。
燃烧室压力高达70巴,任何偏差都可能引发振荡。」
巴(Bar)是压力单位,1巴=100千帕。
工程师点头,重新调整钻床参数。
林燃再次强调:「精度是第一位的,不能有任何妥协。」
铜质挡板加工完成后,团队在真空炉中进行釺焊。
林燃监督釺焊过程,确保温度稳定在1093℃。
林燃:「釺焊后立即用X射线检测,任何微裂纹都可能导致失败。」
「明白,我们会逐块检查。」
真空炉控制室里,工程师们监控温度曲线。
林燃站在显示屏前,178根Inconel-X750管整齐排列在炉内,釺料均匀涂抹。
林燃:「升温速率每分钟5℃,达到1093℃后保持30分钟,缓慢冷却。急剧温度变化会导致管子变形。」
「程序已设置,会严格控制。」
真空泵嗡嗡作响,炉内压力降至10^-5托。
同样托也是压力单位,1托=322帕。
林燃心想:「釺焊是F-1制造的瓶颈,任何失误都可能毁掉数周的努力。」
30分钟后,降温开始。炉门打开,燃烧室管壁光滑,无明显缺陷。
「初步检查,管子排列均匀,无变形。」
林燃:「好,立即进行超声波检测,确认焊缝质量。」
检测结果显示,焊缝完整,仅一处微小气孔,林燃建议局部重焊,确保完美。
平衡实验室里,一台1960年代风格的手动平衡机被启用。
林燃亲自操作,展示叶轮校准。
林燃:「这个平衡机是原始设计的翻版。我们要复现NASA的校准过程。」
他将铝合金叶轮安装在平衡机上,启动旋转,屏幕显示3克毫米的不平衡。
林燃:「需要在叶轮上钻小孔校正。根据相位,钻孔位置在这里。」
他标记位置,华国航天的工程师们负责尝试操作。
「教授,怎麽确定钻孔深度?」
林燃:「根据不平衡量计算,通常1毫米深的小孔就够了。
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